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山東省某阿膠廠是福膠集團設於平陰縣東阿(ā)鎮的老廠,主要生產傳統阿膠(jiāo)及阿膠保健品的(de)原(yuán)料—清膠,生產過程排放的汙水中(zhōng)汙染物主要有驢毛、驢(lǘ)皮碎塊等不溶物和溶解性(xìng)、膠狀蛋折質(zhì)等有機汙物,具(jù)有濃度較大、有機物含量(liàng)高、可生化性好等特點(diǎn),直(zhí)接排放將嚴重汙染環境。該廠農村小型(xíng)汙(wū)水處理設備被列為濟南市重點汙染(rǎn)限期治理項目(mù)。該汙水治理工程(chéng)采用調節+SBR法汙水處理工藝,經過1個半月(yuè)的調試運行後通過監測驗收。監測結(jié)果表明該(gāi)工藝(yì)設計合理、處理效果良好、出(chū)水穩定,出水水質符合GB8979--1996《國(guó)家汙水綜合排放(fàng)標準》的二級排放標(biāo)準。
二(èr) . 設計簡介:
1 . 設計水質、水(shuǐ)量的確定
① 生產工藝簡介及汙水來源
阿膠的生產工藝是先將原料—幹驢毛浸泡、清洗,清除驢(lǘ)皮(pí)上沾染的(de)汙物,再經高壓熔化(huà),而後添加(jiā)黃酒(jiǔ)等輔料熬(áo)製成膠。泡皮、洗皮過程排放的(de)汙(wū)水量(liàng)約占汙水總量的1/3,水中主要汙(wū)染物是(shì)泥砂、驢毛、驢皮碎(suì)塊(kuài)等不溶物。驢皮溶化、熬膠過程所排放的汙(wū)水中主要是(shì)溶解的或膠狀(zhuàng)的蛋白質等有機(jī)汙染物。阿膠廠汙水還包括該廠(chǎng)附近宿舍(shě)區排放的生活(huó)汙(wū)水。全廠汙水經蓋板渠匯合後進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很(hěn)差,並(bìng)有很重(chóng)的氣味。
②設計水質、水量的確定
根據廠方提供的日排放(fàng)汙水量資料,設(shè)計處理規模:800m3/d。
根據廠方的提供有關(guān)水質資料,原水水質見表1。經過(guò)實測,混合汙水水質具體數據詳見表3。處理要求:經處理達到國(guó)家規定的二級排放(fàng)標準(GB8978-96)。
表(biǎo)1 原汙水水質與排(pái)放標準對照表
水質指(zhǐ)標 |
汙水水質 |
允許排放標準 |
COD(mg/1) |
1800mg/1 |
1500mg/1 |
BOD5(mg/1) |
1200mg/1 |
60mg/1 |
SS(mg/1) |
1000mg/1 |
200mg/1 |
PH值 |
6-- |
6-9 |
色度(倍數) |
500 |
80 |
2.汙水處理工藝設計
①工藝選擇與確定
從水質情況來看,本工程汙水屬高濃度有機汙水,汙水可生化性好。從投資情況來看,廠方提供汙水處理用地少,經費少。由於有機物濃度高(gāo),采用傳統的物理化學法(fǎ)和生物處理法將對於秦(qín)效;采用物化(huà)法+生物法,將增加工程投資和日常處理費用,所以工藝選擇以高效生化法為主,經技術比選二級處理工藝采用SBR法。
SBR法(間歇式活性汙泥法(fǎ))是一種處理高濃度有機汙水行之有效的生物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工藝係統組成(chéng)簡單(dān),一池多用,無須高汙泥回流設備、二沉池,建(jiàn)設費用都較(jiào)低等特點。在運行時,一(yī)般不產生汙泥膨脹現(xiàn)象,管(guǎn)理較簡(jiǎn)單。並且通過(guò)對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行脫氮和除磷,運行管理得當,處理水質優於傳統活性汙泥(ní)法。該法相對於傳統活性汙(wū)泥法具有工藝結構與形式簡單、占地少、處理效率高、投(tóu)資省、省處理費用低、對衝擊負荷適應能力強等(děng)特點,並且(qiě)具有運行方式靈活多(duō)變、空間上完全混合、時間上理(lǐ)想推(tuī)流等獨特優點。
②工藝流程
汙水處理選(xuǎn)擇以SBR法為體(tǐ)的二級生物處理工藝,其流程(chéng)如圖1。
汙水經(jīng)格柵攔截水中大塊汙物、驢毛後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將汙水抽入SBR反應池,經過曝氣反應、沉澱,完成水質淨化後排放
。SBR池中剩餘汙泥重力排至汙泥濃縮池,重力分(fèn)離後再由汙泥泵提升至汙泥幹(gàn)化場,半幹汙泥最後用作(zuò)農肥。
③SBR運行(háng)周期(qī)設計
SBR生化係統運行(háng)過程以進水、曝氣反應、沉(chén)澱、潷水和閑置(排泥)5個階段為一個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存(cún)在高濃度的活性汙泥混合液,進水後活(huó)性(xìng)汙泥與汙水互相混合、充分(fèn)接觸,進水達到一定高度即(jí)停止進水,並且向池內曝氣供氧(或(huò)進水(shuǐ)的同時曝氣)進行(háng)生物降解,發生有機物(wù)的去除、硝化(huà)、磷的吸收等反應,然後停止曝氣和攪拌,混合液處於靜止沉(chén)澱(diàn)狀態,泥水分離(lí),上清液通過潷水器排放,而汙泥(ní)存留在SBR池內,作為種泥時入(rù)係統(tǒng)的下一個(gè)周期,剩餘汙泥則需要定期排放。
SBR池典(diǎn)型的運行模(mó)式如下:
3.主要構(gòu)築物設計(jì)簡介
①格柵
包括(kuò)車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大量驢毛,限於投資,采用簡單格柵層層加以攔截,各主(zhǔ)要排放含驢毛的車間出水口、浸皮池放水口等處均設(shè)格(gé)柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再(zài)安置粗、細兩道格柵。
粗細柵間隙:20mm,細格(gé)柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
②調節池
鑒(jiàn)於車間生(shēng)產汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足(zú)夠調節(jiē)容積的調節池。調(diào)節(jiē)池前端設整流板和較大(dà)泥鬥,使汙水中懸浮物和不溶有機物在此沉澱,並設汙泥(ní)泵定期將沉泥抽入汙泥濃縮池。在調節池的後端設離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要求提升至SBR係統進行處理。調節池中存活的厭(yàn)氧及兼氣微生物也能分解有機物,使(shǐ)大分子有機物分解成小分子,提高可生化性,也(yě)將影響(xiǎng)有機物的總去除率。考慮到調節池應(yīng)定期(qī)清理,為了使清理(lǐ)期不導致係統停(tíng)運,調節池分2格,分格清(qīng)理(lǐ),清理時維持係統的正常運行。
工藝係統設計流量按40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
③SBR反應(yīng)池
SBR反應池為(wéi)本工程主體構築物,該池集均化、初(chū)沉、生物降解、二(èr)沉等(děng)功能於一(yī)體(tǐ)。SBR反應器的運行操作由進水、反應、沉澱(diàn)、排水、閑置五個工序組成,這五個工(gōng)序在(zài)SBR池內分(fèn)時段進行。
采用(yòng)2格反應池,兩上池子交替運行,以使整個係統能接納連續的進水。對每(měi)格來說,運行操作按序間歇進行(háng)。
設(shè)計一周期8小時(shí)。每周期(qī)SBR運行程序安排如下:
表2 SBR係(xì)統運行周期時間表
階段 |
進水 |
曝氣 |
沉澱 |
潷(bì)水 |
閑置(排泥) |
時間 |
1.5h |
4h |
1h |
0.5h |
|
兩格SBR反(fǎn)應池運行周期如下表反示:
表(biǎo)3 SBR池周期運行控製
時段(h) |
SBR池1 |
SBR池2 |
1 |
進水 |
曝氣 |
2 |
沉澱 |
|
曝氣 |
||
3 |
潷水 |
|
4 |
閑置(zhì) |
|
5 |
沉澱 |
進水 |
6 |
曝氣 |
|
潷水 |
||
7 |
||
閑置 |
||
8 |
反應池體積采用350m3每格,總容積為700m3。
采用鋼筋砼結構,半地(dì)下式。
④汙泥濃縮池 選用(yòng)φ5×5m,鋼筋砼圓形(xíng)池。
⑤汙泥幹化(huà)場 選用13.22m×6.15m,三格(gé),磚砌。
表4 主要構築物及其設計參數
構築物 |
型號規格 |
數量 |
設計及運行參(cān)數 |
格柵 |
粗、細兩道, |
2座(zuò) |
隨時巡視,清(qīng)撈雜物 |
調節沉(chén)澱池 |
鋼砼 12×3×4.2m |
2格 |
有(yǒu)效容積(jī):150m3 |
SBR池 |
鋼砼14×5.6×4.5m |
2格 |
一個運行周期8小時 |
汙泥濃縮池 |
鋼砼(tóng) φ5×5m |
1座 |
初沉、生化汙泥混合沉澱 |
汙泥幹化場 |
磚(zhuān)砌11.32×6.15m |
3格 |
|
4.SBR係統主要設備:
①攪拌設備
選(xuǎn)用潛水攪拌(bàn)機,設在SBR池前端,固定(dìng)在池(chí)壁上(shàng)。1格1台,共2台。
②曝氣設備
選用(yòng)離心式潛水曝氣機,對混合液(yè)起曝(pù)氣和攪拌(bàn)作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備、曝氣管(guǎn)路係統(tǒng)、閘閥、曝氣(qì)器等(děng)一係列設備。1格3台,共(gòng)6台。
③潷水(shuǐ)器
采用自行研製的機械式潷(bì)水(shuǐ)器,由潷水槽、傳(chuán)動裝置、排水(shuǐ)管等組(zǔ)成。潷水(shuǐ)槽是四周(zhōu)帶有三角堰的不鏽鋼槽(cáo),並帶有擋浮渣(zhā)的擋板,保證浮渣不被(bèi)排走。傳動裝置上下運動,下降速度與水位下降同步,排水平穩(wěn)。1格1台,共2台。
④計量設備
水量計量設備采用超(chāo)聲波流量計,由換(huàn)能器發射或接收超聲波脈衝信信號,然後根據水(shuǐ)位差由(yóu)微計算機自動算出管道中的流量,可以連續自動顯示瞬時流量和(hé)累計流量。該設備安(ān)裝時注意流槽內不可積水,否則會造成(chéng)誤差,顯示瞬時流量,並使累計(jì)流量偏(piān)大。這就需要(yào)流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢。
⑤PLC自動控製係統
汙水處理係統中所有電氣設備的控製采用集中控製與現場(chǎng)手動控製相結合。采用PLC可編程(chéng)序控製嚦嚦與各設備電控聯合,實現自(zì)動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位和設定時間,由PLC控製。電控係統達到了較高自動化水平,減輕了工人的勞動強度。
三.調試、進(jìn)行極驗(yàn)收情況(kuàng)
1.汙泥接種
菌(jun1)種取(qǔ)自市政汙水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
2.調試
①汙泥馴化期
引進菌種之後(hòu),即進入量汙水和清水(shuǐ),清水:汙水=2:1,連續曝氣約(yuē)20個小時,然後再(zài)進少量汙水和清水(shuǐ),曝氣(qì)直至混合液顏色變淺,之(zhī)後,不再進(jìn)清水,逐漸增(zēng)加(jiā)汙水進水時間和頻(pín)率,縮短進水的時間間隔,進水量可按10%遞增,20天後完成汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並(bìng)觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥水分離後上清液。
②滿負(fù)荷(hé)運(yùn)行(háng)期(qī)
在(zài)這個階段(duàn),由於池中已培養和保持(chí)了高濃(nóng)度、高活性的足夠數量的活性汙泥,池(chí)中曝氣後混合液的MLSS達到5000mg/1,汙(wū)泥負荷在(zài)0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分(fèn)發(fā)揮作用(yòng)。此過程同步監測溶解氧,控製曝(pù)氣機的運行,並進行汙泥的生物(wù)相鏡檢,共曆時10天左右。
從2000年6月下旬開始汙(wū)泥接種(zhǒng)進行調試,出水水質逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正常(cháng),各項指標達到或超過(guò)國標要求。
3.調試期間的監測和控製
在調試及運行過程中有許多(duō)影響處理效(xiào)果的因素,主要(yào)有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解(jiě)氧(yǎng)等,所以對整個係統通過感官判斷和化學分析方(fāng)法進行監測(cè)是(shì)必不可少的。根據監測分析的結果對影響因素進行調(diào)整,使處理達到最佳(jiā)效果。
①溫度
溫度是影響整個(gè)工藝處(chù)理的主要環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長。生化處理的溫度範圍在10--40℃,最佳溫度在20--30℃。該工程調試運行期間正值盛夏(xià),進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
②pH值
pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電極式測量儀測定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混(hún)合液pH值(zhí)在(zài)7.0--7.5之間,而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以對處理效(xiào)果沒(méi)有明顯地影響。
③營養物質
良好的營養(yǎng)條件是(shì)產(chǎn)甲烷菌和有關菌群代謝、生(shēng)長的前提。阿膠汙(wū)水中含(hán)有豐富的營養物質,生化處理係統不需添加(jiā)營養物質。
④懸浮物質SS:
阿膠汙水中含有大量的(de)懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不有降解的SS進入SBR池,曝氣時會形成浮(fú)渣層,但不影響SBR係統對汙水(shuǐ)的處理。
⑤溶解氧量(liàng)DO:
通過溶解(jiě)氧測定儀測出混合液溶解氧濃度,控製適(shì)當的供(gòng)氧,提高氧的利用率,保證生化(huà)過程需要的氧量。是工藝控製的主要指(zhǐ)標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
⑥混合液濃度MLSS:
微生物是生物汙泥中(zhōng)有活性的部分,也是有機物代謝的主體(tǐ),在生物(wù)處理工藝中起(qǐ)主要作用,而混合液汙泥濃度(dù)MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有(yǒu)機(jī)汙水的生物處理一般均需保持(chí)較高汙泥濃度(dù),本工程調試運行期間MLSS範圍在:4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右。
⑦進水CODcr濃度 進水中有機物濃(nóng)度對SBR處(chù)理(lǐ)影響很大,詳見“分析”部分。
⑧汙(wū)泥的(de)生物相(xiàng)鏡檢
活性汙泥(ní)處於不同(tóng)的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例(lì)。細菌承擔著分解有機物的基本和基礎的代謝作用,而原生動物(也包括後生動物)則吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種類繁多,有細菌、綠(lǜ)藻等藻類(lèi)、原生動物和後生動物,原生動物有太陽蟲(chóng)、蓋纖蟲、累枝蟲等,後生動物(wù)出現了線蟲(chóng)。調試運行後期SBR池混合液中固著型纖毛蟲,如(rú)累枝蟲的大量(liàng)存在,說明處理係統有良好的出水水質。
⑨汙泥指數(shù)SVI 正常(cháng)運行時汙泥指數在801/mg左右。
下表列出調試運行期間一些天的記錄:
表5 調試運行記錄表
日期 |
SBR池反應水(shuǐ)量 |
進水水質 |
30分(fèn)鍾(zhōng)沉(chén)降比(bǐ)SV |
汙泥指數 |
MLSS |
出水水質 |
簡介 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODcr(mg/1) |
ss(mg/1) |
CODcr |
SS |
||||||
6.26 |
150 |
|
|
1 |
|
|
|
|
進泥種15t,溶液渾濁、色黑、臭味漸散 |
6.27 |
180 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6.28 |
210 |
|
|
1 |
|
|
|
|
泥水(shuǐ)分離不明顯 |
6.29 |
240 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
顏(yán)色(sè)由黑變淺,見到較多(duō)絮狀(zhuàng)物 |
6.30 |
240 |
|
|
2 |
|
|
|
|
絮狀物較大,上清液透明度漸好 |
7.8 |
300 |
839 |
646 |
11 |
|
|
169 |
54 |
兩周期,微生物鏡(jìng)檢(jiǎn)見累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷 |
7.10 |
300 |
1161 |
739 |
12 |
82.2 |
1.46 |
161 |
42 |
兩周期,電磁(cí)閥壞 |
7.11 |
300 |
|
|
14 |
76.9 |
1.82 |
137 |
49 |
兩周期,上清液較清、懸浮(fú)物少 |
7.12 |
300 |
3446 |
1718 |
18 |
76.6 |
2.35 |
179 |
38 |
兩周期 |
7.13 |
300 |
1008 |
324 |
14 |
67.6 |
2.07 |
171 |
44 |
三周期,加大負荷,促進(jìn)汙(wū)泥生長 |
7.21 |
300 |
1159 |
202 |
35 |
81.0 |
4.32 |
167 |
46 |
三周期,水(shuǐ)體發黑、出水發黃、浮渣較多 |
7.22 |
300 |
1206 |
232 |
|
|
|
|
|
三周期,鏡(jìng)檢見累枝蟲(chóng)、線蟲,排泥約10t |
7.26 |
滿池 |
878 |
232 |
38 |
71.4 |
5.32 |
137 |
48 |
三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透(tòu)明,鏡(jìng)檢(jiǎn)生物相豐(fēng)富 |
7.27 |
滿池 |
1254 |
444 |
|
|
|
137 |
55 |
三周期 |
7.28 |
滿池 |
847 |
162 |
39 |
83.3 |
4.44 |
122 |
50 |
三周期 |
7.29 |
滿(mǎn)池 |
1260 |
153 |
36 |
77.8 |
4.63 |
117 |
54 |
三周期(qī),排泥(ní)約10t |
7.30 |
滿池 |
|
|
40 |
80.6 |
4.96 |
105 |
45 |
三周期 |
7.31 |
滿池 |
|
|
40 |
83.2 |
4.81 |
97 |
52 |
三周(zhōu)期 |
8.2 |
滿池 |
830 |
310 |
36 |
72.7 |
4.95 |
96 |
44 |
三周期 |
8.3 |
滿池 |
734 |
|
44 |
|
|
76 |
|
三周期 |
8.4 |
滿池 |
1086 |
218 |
50 |
86.2 |
5.80 |
116 |
57 |
三周期(qī),排泥約10t |
4.運行結果與分析
運行結(jié)果及運行數據平均值如下表:
表6 處理工藝運行結(jié)果及去除效果
項目 |
CODcr/(mg.1-1) |
去(qù)除率/% |
SS/(mg.1-1) |
去除率/% |
|
原汙水 |
最大值 |
3446 |
|
1718 |
|
最小值 |
839 |
|
202 |
|
|
平均值 |
1445 |
|
598 |
|
|
調節池(chí)出水 |
最大值(zhí) |
1333 |
|
311 |
|
最小值 |
830 |
|
153 |
|
|
平均值 |
1022 |
29.3 |
221 |
63.0 |
|
SBR池出水(shuǐ) |
最大值 |
122 |
|
75 |
|
最(zuì)小值 |
76 |
|
40 |
|
|
平(píng)均值 |
100 |
90.2 |
55 |
75.1 |
原水的CODcr變化幅(fú)度較大,最高(gāo)值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該(gāi)處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質(zhì)急劇變化引起(qǐ)的衝擊(jī)負荷(hé)的(de)適應能力強。CODcr的去除率(lǜ)在一定範圍內會(huì)隨進水(shuǐ)CODcr濃度的(de)提高而增長,如圖2所示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將導致處(chù)理效果的降低。
調試運行完畢,CODcr濃度的變化對本工藝出水水質(zhì)的影(yǐng)響甚微(wēi),無論進(jìn)水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變(biàn)化不大,能保(bǎo)證出水CODcr值在100mg/1左右,低於(yú)國標要(yào)求的150mg/1。如圖3所示。
5.監測驗收情(qíng)況
係統穩定運行半個月(yuè)後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監(jiān)測(cè),結(jié)果表明,出水(shuǐ)完全達到設計和排放標準要求。詳見表5。
四.總結
1.工程造價與運行成本
基建投資35萬元,設備及安裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計(jì),則日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3。
設計操(cāo)作管理定員5人,人均月工資按(àn)450元計,噸水人工費(fèi)用為:W2=0.09元/m3。
工程折舊費:W3=0.10元/m3。
每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3。
日常處理(lǐ)費用(yòng):0.29元/kgCOD。
2.本工程特點
本工程設計工藝流程簡潔,技術可靠,高(gāo)效穩(wěn)定,操作管(guǎn)理靈(líng)活簡便,全(quán)自動運行,投資省,造價低,運行費用及成本均較低,節約能源。本工程實踐證(zhèng)明係(xì)統(tǒng)設計先進、工藝合理、SBR法(fǎ)效(xiào)果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥(ní)法的誤解和(hé)疑慮。調節池設置合理,為處理(lǐ)成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
3.體會(huì)
①阿膠汙水的特點(diǎn)除驢毛、泥砂含量(liàng)大外(wài),有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機汙染物濃度(dù)高,可生化(huà)性好,宜采用完善的預處理+以(yǐ)生(shēng)物處(chù)理為主體(tǐ)的處理工藝流程。
②調節+SBR法處理(lǐ)阿膠汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除(chú)率均達到90%以上(shàng),並且(qiě)具有剩餘汙泥少、耐衝擊負荷(hé)、費用低等優(yōu)點,是一種高效、低能耗(hào)的汙水處理工藝。
③SBR反應池內活性汙泥馴化後,活性高、沉降性能好、適(shì)應能力強,通過調節曝(pù)氣機的運行時間和台數、控製混合液溶解(jiě)氧量、調節SBR池剩餘活性汙泥的排放和沉澱、閑(xián)置時間等措施,使有機汙染物得到有(yǒu)效去除,能保證SBR係統具(jù)有(yǒu)良好的處理效果。
④活性汙泥法(fǎ)在調試運行(háng)初期提高(gāo)有(yǒu)機負荷應該(gāi)慎重,以(yǐ)免造成超負荷運(yùn)行。在高度後(hòu)期(qī),則需有意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
⑤本工藝處理流程簡潔、造價低、運行操(cāo)作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合於一般中、小型食品加工廠等有機濃度高、可生化性好且水量不大的工業廢水處(chù)理。SBR法處理(lǐ)高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很具優(yōu)勢的技術,在汙(wū)水處理(lǐ)中具有較大(dà)的推廣應用價值。
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