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阿膠廠汙水的處理流程(chéng)
時間:2017-05-03瀏(liú)覽量:384
一 . 概述:

  山東省某阿膠廠是福膠集團設於平陰縣東阿(ā)鎮的老廠,主要生產傳統阿膠(jiāo)及阿膠保健品的(de)原(yuán)料—清膠,生產過程排放的汙水中(zhōng)汙染物主要有驢毛、驢(lǘ)皮碎塊等不溶物和溶解性(xìng)、膠狀蛋折質(zhì)等有機汙物,具(jù)有濃度較大、有機物含量(liàng)高、可生化性好等特點(diǎn),直(zhí)接排放將嚴重汙染環境。該廠農村小型(xíng)汙(wū)水處理設備被列為濟南市重點汙染(rǎn)限期治理項目(mù)。該汙水治理工程(chéng)采用調節+SBR法汙水處理工藝,經過1個半月(yuè)的調試運行後通過監測驗收。監測結(jié)果表明該(gāi)工藝(yì)設計合理、處理效果良好、出(chū)水穩定,出水水質符合GB8979--1996《國(guó)家汙水綜合排放(fàng)標準》的二級排放標(biāo)準。

  二(èr) . 設計簡介:

  1 . 設計水質、水(shuǐ)量的確定
  ①  生產工藝簡介及汙水來源
  阿膠的生產工藝是先將原料—幹驢毛浸泡、清洗,清除驢(lǘ)皮(pí)上沾染的(de)汙物,再經高壓熔化(huà),而後添加(jiā)黃酒(jiǔ)等輔料熬(áo)製成膠。泡皮、洗皮過程排放的(de)汙(wū)水量(liàng)約占汙水總量的1/3,水中主要汙(wū)染物是(shì)泥砂、驢毛、驢皮碎(suì)塊(kuài)等不溶物。驢皮溶化、熬膠過程所排放的汙(wū)水中主要是(shì)溶解的或膠狀(zhuàng)的蛋白質等有機(jī)汙染物。阿膠廠汙水還包括該廠(chǎng)附近宿舍(shě)區排放的生活(huó)汙(wū)水。全廠汙水經蓋板渠匯合後進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很(hěn)差,並(bìng)有很重(chóng)的氣味。
  ②設計水質、水量的確定
  根據廠方提供的日排放(fàng)汙水量資料,設(shè)計處理規模:800m3/d。
  根據廠方的提供有關(guān)水質資料,原水水質見表1。經過(guò)實測,混合汙水水質具體數據詳見表3。處理要求:經處理達到國(guó)家規定的二級排放(fàng)標準(GB8978-96)。

表(biǎo)1  原汙水水質與排(pái)放標準對照表

 

水質指(zhǐ)標

汙水水質

允許排放標準

COD(mg/1)

1800mg/1

1500mg/1

BOD5(mg/1)

1200mg/1

60mg/1

SS(mg/1)

1000mg/1

200mg/1

PH值

6--

6-9

色度(倍數)

500

80

  2.汙水處理工藝設計
  ①工藝選擇與確定
  從水質情況來看,本工程汙水屬高濃度有機汙水,汙水可生化性好。從投資情況來看,廠方提供汙水處理用地少,經費少。由於有機物濃度高(gāo),采用傳統的物理化學法(fǎ)和生物處理法將對於秦(qín)效;采用物化(huà)法+生物法,將增加工程投資和日常處理費用,所以工藝選擇以高效生化法為主,經技術比選二級處理工藝采用SBR法。
  SBR法(間歇式活性汙泥法(fǎ))是一種處理高濃度有機汙水行之有效的生物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工藝係統組成(chéng)簡單(dān),一池多用,無須高汙泥回流設備、二沉池,建(jiàn)設費用都較(jiào)低等特點。在運行時,一(yī)般不產生汙泥膨脹現(xiàn)象,管(guǎn)理較簡(jiǎn)單。並且通過(guò)對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行脫氮和除磷,運行管理得當,處理水質優於傳統活性汙泥(ní)法。該法相對於傳統活性汙(wū)泥法具有工藝結構與形式簡單、占地少、處理效率高、投(tóu)資省、省處理費用低、對衝擊負荷適應能力強等(děng)特點,並且(qiě)具有運行方式靈活多(duō)變、空間上完全混合、時間上理(lǐ)想推(tuī)流等獨特優點。
  ②工藝流程
  汙水處理選(xuǎn)擇以SBR法為體(tǐ)的二級生物處理工藝,其流程(chéng)如圖1。

  汙水經(jīng)格柵攔截水中大塊汙物、驢毛後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將汙水抽入SBR反應池,經過曝氣反應、沉澱,完成水質淨化後排放
。SBR池中剩餘汙泥重力排至汙泥濃縮池,重力分(fèn)離後再由汙泥泵提升至汙泥幹(gàn)化場,半幹汙泥最後用作(zuò)農肥。
  ③SBR運行(háng)周期(qī)設計
  SBR生化係統運行(háng)過程以進水、曝氣反應、沉(chén)澱、潷水和閑置(排泥)5個階段為一個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存(cún)在高濃度的活性汙泥混合液,進水後活(huó)性(xìng)汙泥與汙水互相混合、充分(fèn)接觸,進水達到一定高度即(jí)停止進水,並且向池內曝氣供氧(或(huò)進水(shuǐ)的同時曝氣)進行(háng)生物降解,發生有機物(wù)的去除、硝化(huà)、磷的吸收等反應,然後停止曝氣和攪拌,混合液處於靜止沉(chén)澱(diàn)狀態,泥水分離(lí),上清液通過潷水器排放,而汙泥(ní)存留在SBR池內,作為種泥時入(rù)係統(tǒng)的下一個(gè)周期,剩餘汙泥則需要定期排放。

  SBR池典(diǎn)型的運行模(mó)式如下:

  3.主要構(gòu)築物設計(jì)簡介
  ①格柵
  包括(kuò)車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大量驢毛,限於投資,采用簡單格柵層層加以攔截,各主(zhǔ)要排放含驢毛的車間出水口、浸皮池放水口等處均設(shè)格(gé)柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再(zài)安置粗、細兩道格柵。
  粗細柵間隙:20mm,細格(gé)柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
  ②調節池
  鑒(jiàn)於車間生(shēng)產汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足(zú)夠調節(jiē)容積的調節池。調(diào)節(jiē)池前端設整流板和較大(dà)泥鬥,使汙水中懸浮物和不溶有機物在此沉澱,並設汙泥(ní)泵定期將沉泥抽入汙泥濃縮池。在調節池的後端設離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要求提升至SBR係統進行處理。調節池中存活的厭(yàn)氧及兼氣微生物也能分解有機物,使(shǐ)大分子有機物分解成小分子,提高可生化性,也(yě)將影響(xiǎng)有機物的總去除率。考慮到調節池應(yīng)定期(qī)清理,為了使清理(lǐ)期不導致係統停(tíng)運,調節池分2格,分格清(qīng)理(lǐ),清理時維持係統的正常運行。
  工藝係統設計流量按40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
  ③SBR反應(yīng)池
  SBR反應池為(wéi)本工程主體構築物,該池集均化、初(chū)沉、生物降解、二(èr)沉等(děng)功能於一(yī)體(tǐ)。SBR反應器的運行操作由進水、反應、沉澱(diàn)、排水、閑置五個工序組成,這五個工(gōng)序在(zài)SBR池內分(fèn)時段進行。
  采用(yòng)2格反應池,兩上池子交替運行,以使整個係統能接納連續的進水。對每(měi)格來說,運行操作按序間歇進行(háng)。
  設(shè)計一周期8小時(shí)。每周期(qī)SBR運行程序安排如下:

表2  SBR係(xì)統運行周期時間表

 

階段 

進水

曝氣

沉澱

潷(bì)水

閑置(排泥)

時間

1.5h

4h

1h

0.5h

 

  兩格SBR反(fǎn)應池運行周期如下表反示:

表(biǎo)3  SBR池周期運行控製

 

時段(h)

SBR池1

SBR池2

1

進水

曝氣

2

沉澱

曝氣

3

潷水

4

閑置(zhì)

5

沉澱

進水

6

曝氣

潷水

7

閑置

8

  反應池體積采用350m3每格,總容積為700m3
  采用鋼筋砼結構,半地(dì)下式。
  ④汙泥濃縮池   選用(yòng)φ5×5m,鋼筋砼圓形(xíng)池。
  ⑤汙泥幹化(huà)場   選用13.22m×6.15m,三格(gé),磚砌。

表4   主要構築物及其設計參數

 

構築物

型號規格

數量

設計及運行參(cān)數

格柵

粗、細兩道,

2座(zuò)

隨時巡視,清(qīng)撈雜物

調節沉(chén)澱池

鋼砼 12×3×4.2m

2格

有(yǒu)效容積(jī):150m3

SBR池

鋼砼14×5.6×4.5m

2格

一個運行周期8小時

汙泥濃縮池

鋼砼(tóng) φ5×5m

1座

初沉、生化汙泥混合沉澱

汙泥幹化場

磚(zhuān)砌11.32×6.15m

3格

 

  4.SBR係統主要設備:
  ①攪拌設備
  選(xuǎn)用潛水攪拌(bàn)機,設在SBR池前端,固定(dìng)在池(chí)壁上(shàng)。1格1台,共2台。
  ②曝氣設備
  選用(yòng)離心式潛水曝氣機,對混合液(yè)起曝(pù)氣和攪拌(bàn)作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備、曝氣管(guǎn)路係統(tǒng)、閘閥、曝氣(qì)器等(děng)一係列設備。1格3台,共(gòng)6台。 
  ③潷水(shuǐ)器
  采用自行研製的機械式潷(bì)水(shuǐ)器,由潷水槽、傳(chuán)動裝置、排水(shuǐ)管等組(zǔ)成。潷水(shuǐ)槽是四周(zhōu)帶有三角堰的不鏽鋼槽(cáo),並帶有擋浮渣(zhā)的擋板,保證浮渣不被(bèi)排走。傳動裝置上下運動,下降速度與水位下降同步,排水平穩(wěn)。1格1台,共2台。
  ④計量設備
  水量計量設備采用超(chāo)聲波流量計,由換(huàn)能器發射或接收超聲波脈衝信信號,然後根據水(shuǐ)位差由(yóu)微計算機自動算出管道中的流量,可以連續自動顯示瞬時流量和(hé)累計流量。該設備安(ān)裝時注意流槽內不可積水,否則會造成(chéng)誤差,顯示瞬時流量,並使累計(jì)流量偏(piān)大。這就需要(yào)流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢。
  ⑤PLC自動控製係統
  汙水處理係統中所有電氣設備的控製采用集中控製與現場(chǎng)手動控製相結合。采用PLC可編程(chéng)序控製嚦嚦與各設備電控聯合,實現自(zì)動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位和設定時間,由PLC控製。電控係統達到了較高自動化水平,減輕了工人的勞動強度。

  三.調試、進(jìn)行極驗(yàn)收情況(kuàng)

  1.汙泥接種
  菌(jun1)種取(qǔ)自市政汙水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
  2.調試
  ①汙泥馴化期
  引進菌種之後(hòu),即進入量汙水和清水(shuǐ),清水:汙水=2:1,連續曝氣約(yuē)20個小時,然後再(zài)進少量汙水和清水(shuǐ),曝氣(qì)直至混合液顏色變淺,之(zhī)後,不再進(jìn)清水,逐漸增(zēng)加(jiā)汙水進水時間和頻(pín)率,縮短進水的時間間隔,進水量可按10%遞增,20天後完成汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並(bìng)觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥水分離後上清液。
  ②滿負(fù)荷(hé)運(yùn)行(háng)期(qī)
  在(zài)這個階段(duàn),由於池中已培養和保持(chí)了高濃(nóng)度、高活性的足夠數量的活性汙泥,池(chí)中曝氣後混合液的MLSS達到5000mg/1,汙(wū)泥負荷在(zài)0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分(fèn)發(fā)揮作用(yòng)。此過程同步監測溶解氧,控製曝(pù)氣機的運行,並進行汙泥的生物(wù)相鏡檢,共曆時10天左右。
  從2000年6月下旬開始汙(wū)泥接種(zhǒng)進行調試,出水水質逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正常(cháng),各項指標達到或超過(guò)國標要求。
  3.調試期間的監測和控製
  在調試及運行過程中有許多(duō)影響處理效(xiào)果的因素,主要(yào)有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解(jiě)氧(yǎng)等,所以對整個係統通過感官判斷和化學分析方(fāng)法進行監測(cè)是(shì)必不可少的。根據監測分析的結果對影響因素進行調(diào)整,使處理達到最佳(jiā)效果。
  ①溫度
  溫度是影響整個(gè)工藝處(chù)理的主要環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長。生化處理的溫度範圍在10--40℃,最佳溫度在20--30℃。該工程調試運行期間正值盛夏(xià),進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
  ②pH值
  pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電極式測量儀測定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混(hún)合液pH值(zhí)在(zài)7.0--7.5之間,而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以對處理效(xiào)果沒(méi)有明顯地影響。
  ③營養物質
  良好的營養(yǎng)條件是(shì)產(chǎn)甲烷菌和有關菌群代謝、生(shēng)長的前提。阿膠汙(wū)水中含(hán)有豐富的營養物質,生化處理係統不需添加(jiā)營養物質。
  ④懸浮物質SS:
  阿膠汙水中含有大量的(de)懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不有降解的SS進入SBR池,曝氣時會形成浮(fú)渣層,但不影響SBR係統對汙水(shuǐ)的處理。
  ⑤溶解氧量(liàng)DO:
  通過溶解(jiě)氧測定儀測出混合液溶解氧濃度,控製適(shì)當的供(gòng)氧,提高氧的利用率,保證生化(huà)過程需要的氧量。是工藝控製的主要指(zhǐ)標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
  ⑥混合液濃度MLSS:
  微生物是生物汙泥中(zhōng)有活性的部分,也是有機物代謝的主體(tǐ),在生物(wù)處理工藝中起(qǐ)主要作用,而混合液汙泥濃度(dù)MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有(yǒu)機(jī)汙水的生物處理一般均需保持(chí)較高汙泥濃度(dù),本工程調試運行期間MLSS範圍在:4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右。
  ⑦進水CODcr濃度  進水中有機物濃(nóng)度對SBR處(chù)理(lǐ)影響很大,詳見“分析”部分。
  ⑧汙(wū)泥的(de)生物相(xiàng)鏡檢
  活性汙泥(ní)處於不同(tóng)的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例(lì)。細菌承擔著分解有機物的基本和基礎的代謝作用,而原生動物(也包括後生動物)則吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種類繁多,有細菌、綠(lǜ)藻等藻類(lèi)、原生動物和後生動物,原生動物有太陽蟲(chóng)、蓋纖蟲、累枝蟲等,後生動物(wù)出現了線蟲(chóng)。調試運行後期SBR池混合液中固著型纖毛蟲,如(rú)累枝蟲的大量(liàng)存在,說明處理係統有良好的出水水質。
  ⑨汙泥指數(shù)SVI  正常(cháng)運行時汙泥指數在801/mg左右。
  下表列出調試運行期間一些天的記錄:

表5 調試運行記錄表

 

日期

SBR池反應水(shuǐ)量
(m3

 進水水質

30分(fèn)鍾(zhōng)沉(chén)降比(bǐ)SV
(%)

汙泥指數
SVI
(1/MG)

MLSS
(g/1)

出水水質

簡介

CODcr(mg/1)

ss(mg/1)

CODcr
(mg/1)

SS
(mg/1)

6.26

150

 

 

1

 

 

 

 

進泥種15t,溶液渾濁、色黑、臭味漸散

6.27

180

 

 

1

 

 

 

 

6.28

210

 

 

1

 

 

 

 

泥水(shuǐ)分離不明顯

6.29

240

 

 

1.5

 

 

 

 

顏(yán)色(sè)由黑變淺,見到較多(duō)絮狀(zhuàng)物

6.30

240

 

 

2

 

 

 

 

絮狀物較大,上清液透明度漸好

7.8

300

839

646

11

 

 

169

54

兩周期,微生物鏡(jìng)檢(jiǎn)見累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷

7.10

300

1161

739

12

82.2

1.46

161

42

兩周期,電磁(cí)閥壞

7.11

300

 

 

14

76.9

1.82

137

49

兩周期,上清液較清、懸浮(fú)物少

7.12

300

3446

1718

18

76.6

2.35

179

38

兩周期

7.13

300

1008

324

14

67.6

2.07

171

44

三周期,加大負荷,促進(jìn)汙(wū)泥生長

7.21

300

1159

202

35

81.0

4.32

167

46

三周期,水(shuǐ)體發黑、出水發黃、浮渣較多

7.22

300

1206

232

 

 

 

 

 

三周期,鏡(jìng)檢見累枝蟲(chóng)、線蟲,排泥約10t

7.26

滿池

878

232

38

71.4

5.32

137

48

三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透(tòu)明,鏡(jìng)檢(jiǎn)生物相豐(fēng)富

7.27

滿池

1254

444

 

 

 

137

55

三周期

7.28

滿池

847

162

39

83.3

4.44

122

50

三周期

7.29

滿(mǎn)池

1260

153

36

77.8

4.63

117

54

三周期(qī),排泥(ní)約10t

7.30

滿池

 

 

40

80.6

4.96

105

45

三周期

7.31

滿池

 

 

40

83.2

4.81

97

52

三周(zhōu)期

8.2

滿池

830

310

36

72.7

4.95

96

44

三周期

8.3

滿池

734

 

44

 

 

76

 

三周期

8.4

滿池

1086

218

50

86.2

5.80

116

57

三周期(qī),排泥約10t

  4.運行結果與分析
  運行結(jié)果及運行數據平均值如下表:

表6   處理工藝運行結(jié)果及去除效果

 

項目

CODcr/(mg.1-1

去(qù)除率/%

SS/(mg.1-1

去除率/%

原汙水

最大值

3446

 

1718

 

最小值

839

 

202

 

平均值

1445

 

598

 

調節池(chí)出水

最大值(zhí)

1333

 

311

 

最小值

830

 

153

 

平均值

1022

29.3

221

63.0

SBR池出水(shuǐ)

最大值

122

 

75

 

最(zuì)小值

76

 

40

 

平(píng)均值

100

90.2

55

75.1

 原水的CODcr變化幅(fú)度較大,最高(gāo)值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該(gāi)處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質(zhì)急劇變化引起(qǐ)的衝擊(jī)負荷(hé)的(de)適應能力強。CODcr的去除率(lǜ)在一定範圍內會(huì)隨進水(shuǐ)CODcr濃度的(de)提高而增長,如圖2所示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將導致處(chù)理效果的降低。

  調試運行完畢,CODcr濃度的變化對本工藝出水水質(zhì)的影(yǐng)響甚微(wēi),無論進(jìn)水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變(biàn)化不大,能保(bǎo)證出水CODcr值在100mg/1左右,低於(yú)國標要(yào)求的150mg/1。如圖3所示。

  5.監測驗收情(qíng)況
  係統穩定運行半個月(yuè)後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監(jiān)測(cè),結(jié)果表明,出水(shuǐ)完全達到設計和排放標準要求。詳見表5。

  四.總結

  1.工程造價與運行成本
  基建投資35萬元,設備及安裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
  日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計(jì),則日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3
  設計操(cāo)作管理定員5人,人均月工資按(àn)450元計,噸水人工費(fèi)用為:W2=0.09元/m3
  工程折舊費:W3=0.10元/m3
  每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3
  日常處理(lǐ)費用(yòng):0.29元/kgCOD。
  2.本工程特點
  本工程設計工藝流程簡潔,技術可靠,高(gāo)效穩(wěn)定,操作管(guǎn)理靈(líng)活簡便,全(quán)自動運行,投資省,造價低,運行費用及成本均較低,節約能源。本工程實踐證(zhèng)明係(xì)統(tǒng)設計先進、工藝合理、SBR法(fǎ)效(xiào)果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥(ní)法的誤解和(hé)疑慮。調節池設置合理,為處理(lǐ)成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
  3.體會(huì)
  ①阿膠汙水的特點(diǎn)除驢毛、泥砂含量(liàng)大外(wài),有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機汙染物濃度(dù)高,可生化(huà)性好,宜采用完善的預處理+以(yǐ)生(shēng)物處(chù)理為主體(tǐ)的處理工藝流程。
  ②調節+SBR法處理(lǐ)阿膠汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除(chú)率均達到90%以上(shàng),並且(qiě)具有剩餘汙泥少、耐衝擊負荷(hé)、費用低等優(yōu)點,是一種高效、低能耗(hào)的汙水處理工藝。
  ③SBR反應池內活性汙泥馴化後,活性高、沉降性能好、適(shì)應能力強,通過調節曝(pù)氣機的運行時間和台數、控製混合液溶解(jiě)氧量、調節SBR池剩餘活性汙泥的排放和沉澱、閑(xián)置時間等措施,使有機汙染物得到有(yǒu)效去除,能保證SBR係統具(jù)有(yǒu)良好的處理效果。
  ④活性汙泥法(fǎ)在調試運行(háng)初期提高(gāo)有(yǒu)機負荷應該(gāi)慎重,以(yǐ)免造成超負荷運(yùn)行。在高度後(hòu)期(qī),則需有意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
  ⑤本工藝處理流程簡潔、造價低、運行操(cāo)作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合於一般中、小型食品加工廠等有機濃度高、可生化性好且水量不大的工業廢水處(chù)理。SBR法處理(lǐ)高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很具優(yōu)勢的技術,在汙(wū)水處理(lǐ)中具有較大(dà)的推廣應用價值。

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