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13345262695熱軋車間濁環水(shuǐ)的處理
時間:2017-06-15瀏覽量:391
1 處理工藝流程確(què)定
目前,國內熱軋車間濁環水處理流程大部分為三段式,並采用機械設備除(chú)油(yóu)。其(qí)流(liú)程見圖1。
通過國內調研,采用三段(duàn)式處理流(liú)程可以去除大部分氧(yǎng)化鐵皮和泥砂,使用機(jī)械設備除油,隻能去除(chú)浮(fú)油(yóu),不能(néng)去除乳化油,而熱(rè)軋車(chē)間濁環水(shuǐ)中卻含有部分乳化油,如果不去除,也會造成過濾(lǜ)器內濾料(liào)堵塞、板結,嚴重(chóng)的影響(xiǎng)生產。
因此,根據國內企業的(de)運行狀(zhuàng)況,最後確定酒鋼中厚板軋機濁環水處理(lǐ)采用二段式處理工藝流程加旁流化學除油設計方案,其流程(chéng)見圖2。
因此,根據國內企業的(de)運行狀(zhuàng)況,最後確定酒鋼中厚板軋機濁環水處理(lǐ)采用二段式處理工藝流程加旁流化學除油設計方案,其流程(chéng)見圖2。
該工程設計循環水量:軋線各(gè)設備為1617m3/h,衝氧化鐵皮(pí)為336m3/h,均通過鐵皮溝進入旋流沉(chén)澱池,總回水量為1948m3/h。處理前SS500 ~700mg/L、油≤15~20mg/L,處理後SS≤50mg/L,油5~10mg/L。
該工藝的特點是流程簡單、投資省、占地小、管理方便。以自清洗過濾器和化學除油裝置(zhì)代替機(jī)械(xiè)設備除(chú)油流程中的二次沉澱池和壓力過濾器。既能去除(chú)浮油,又能去除乳化油,同時也能去除(chú)懸(xuán)浮物,達到除油(yóu)泥雙重目的。
該工藝的特點是流程簡單、投資省、占地小、管理方便。以自清洗過濾器和化學除油裝置(zhì)代替機(jī)械(xiè)設備除(chú)油流程中的二次沉澱池和壓力過濾器。既能去除(chú)浮油,又能去除乳化油,同時也能去除(chú)懸(xuán)浮物,達到除油(yóu)泥雙重目的。
2 選用設備的特點
2.1 磁混凝器
設計采用高效能磁混凝(níng)技術,即(jí)汙水經過永磁絮凝(níng)器磁化,使細小的氧化(huà)鐵皮微粒聚合成團,大大增加顆粒(lì)沉澱(diàn)範圍和沉降速度,從而使一些難(nán)以沉降的細小顆粒得以沉(chén)降,進(jìn)一步提高了沉澱效率。這種永磁絮(xù)凝器有不用電(diàn)、安全可靠、經久耐用、易(yì)於(yú)維修等優點。
設計采用高效能磁混凝(níng)技術,即(jí)汙水經過永磁絮凝(níng)器磁化,使細小的氧化(huà)鐵皮微粒聚合成團,大大增加顆粒(lì)沉澱(diàn)範圍和沉降速度,從而使一些難(nán)以沉降的細小顆粒得以沉(chén)降,進(jìn)一步提高了沉澱效率。這種永磁絮(xù)凝器有不用電(diàn)、安全可靠、經久耐用、易(yì)於(yú)維修等優點。
2.2 自清洗過濾器
目前國內熱(rè)軋車(chē)間濁環水處理係統大部分采用(yòng)高、中速過濾器,在實際運行中由於受到水中(zhōng)的油和懸浮物影響,使濾料堵塞和板結。在生產控製好,漏油(yóu)少,水中油和懸(xuán)浮物含量低的情況下,一般來說運行一年更換一次(cì)濾料(liào)。有的(de)企業一年更換(huàn)2次。更換濾料存在著難度大、環境差、費用增加等缺點。因此,本設計采用自(zì)清洗過濾器代替高(gāo)速過濾器。自清洗過濾器內(nèi)配有(yǒu)多個過濾芯棒,芯棒上用不鏽鋼(gāng)線繞成V形過濾區(qū),可使水中的懸浮物(wù)及微量油截留在V形區內,以達到處理目的。自清洗過濾器具有反洗水量少,僅(jǐn)為出水量的0.5~1%,自動化(huà)水平(píng)高,可以自動反洗,反衝洗時不超過1~3min,安(ān)裝(zhuāng)方便,維修量少等優(yōu)點,這(zhè)次在酒鋼(gāng)中厚板工程(chéng)濁環水係統中使用,證明了這些優點。
2.3 化學(xué)除油(yóu)裝置
目前采用的(de)除油方法有(yǒu)多種多樣。機(jī)械除油設備的種類也很多,但是都存在(zài)一些不足。如帶式除油機效率低,皮(pí)帶易變(biàn)形;管式除(chú)油機吸油量(liàng)小(xiǎo),且油管易老化;浮桶式除油機易堵塞;浮油回收機效果(guǒ)好,但也存在除(chú)油過程中帶水。因此在(zài)本(běn)工程設計中,根據中厚板軋機生產(chǎn)情況,濁環水含油量(liàng)不大的特點,為降低成本,減少水中油的積累,采用旁流化學除油裝置(zhì)進行處理。化學除油裝置是近年新開發的一種集除油沉(chén)澱為(wéi)一體的處理設備,現已在諸多鋼鐵企業中應(yīng)用,是去除(chú)“油泥”的理(lǐ)想設備。
2.3 化學(xué)除油(yóu)裝置
目前采用的(de)除油方法有(yǒu)多種多樣。機(jī)械除油設備的種類也很多,但是都存在(zài)一些不足。如帶式除油機效率低,皮(pí)帶易變(biàn)形;管式除(chú)油機吸油量(liàng)小(xiǎo),且油管易老化;浮桶式除油機易堵塞;浮油回收機效果(guǒ)好,但也存在除(chú)油過程中帶水。因此在(zài)本(běn)工程設計中,根據中厚板軋機生產(chǎn)情況,濁環水含油量(liàng)不大的特點,為降低成本,減少水中油的積累,采用旁流化學除油裝置(zhì)進行處理。化學除油裝置是近年新開發的一種集除油沉(chén)澱為(wéi)一體的處理設備,現已在諸多鋼鐵企業中應(yīng)用,是去除(chú)“油泥”的理(lǐ)想設備。
3 工程(chéng)投資
酒鋼中(zhōng)厚板車間(jiān)工(gōng)程總投資(zī)為11.33億元,水處理設施投資為3066.11萬元(yuán),其中濁(zhuó)環水設施投資為2062.85萬元(yuán),約占總(zǒng)投資的2%。與熱軋車間濁環水處理普遍采用的三段式處理工藝相比(bǐ)較,可節省投資約20%,占地麵積減少約50%。因此,該工程處(chù)理流程具有投(tóu)資省、占地麵積(jī)小、管理方便等優點。
4 運行情況
中厚板(bǎn)軋機濁環水(shuǐ)係統從1998年8月底試運行至今,運(yùn)行正常,水質較好。通(tōng)過分(fèn)析測試,濁環水係(xì)統供水(shuǐ)水質的懸浮物平均在50mg/L以下,油含量平均在(zài)6~7 mg/L以下,達到設計要求。
本設計技術上先進、可(kě)靠,滿足了生產要求,取得良好的經濟效益和環(huán)境效益(yì)。
本設計技術上先進、可(kě)靠,滿足了生產要求,取得良好的經濟效益和環(huán)境效益(yì)。
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