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高濃度豆製品廢水的處理
時間:2017-06-19瀏覽量:391

1 工藝流程的確(què)定

  根據豆製品廢水(shuǐ)的特點及經處理後的廢水接入(rù)城市汙水管網(wǎng)的要求,對高濃度廢水采用酸化(huà)水解—厭氧消化處理工藝,充分利用其能耗低、處理效率高、耐負荷並能(néng)產生沼氣等特點。 

  高濃度廢(fèi)水經酸化水解—厭氧消化後,出水與低濃度(dù)廢水(shuǐ)混合,泵入城市(shì)排汙管(guǎn)網。具體工藝流程見圖1。 

  高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 h,經水解酸化後的酸化液(yè)通過水力篩網篩除未被水解酸化的大顆粒豆製品,然後進入增溫(wēn)計量池,把酸化液增(zēng)溫(wēn)至38 ℃,再泵(bèng)入厭氧消化罐。厭氧(yǎng)發酵采用(yòng)複合式上流厭氧汙泥床工藝,中(zhōng)溫發酵,水力滯留時(shí)間為84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產沼氣達510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經沉澱後進入配水(shuǐ)池與稀廢水混合,最終(zhōng)排入城市汙水幹管。

 

  水解酸化池的設置,可以把複雜且難降解、大顆粒的有機物水解成易降解的簡單有機物,大大降低(dī)廢水中的SS含量,此時廢水的pH值不僅沒有降低,反而有所提(tí)高(這主要是與酸化時間較長、酸(suān)化後期產甲(jiǎ)烷菌群的活躍和部分銨離子的產生有(yǒu)關),這樣可以大大減少廢水對(duì)厭氧消化的衝擊。 

  在設計厭氧(yǎng)消化池(chí)時,增加了廢水回(huí)流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出(chū)水回流至回流罐,與未經處理(lǐ)的高濃度廢水混合後再進入厭氧消化罐,這樣(yàng)可以提(tí)高廢水的pH值,降低進入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭(yàn)氧汙泥的局部衝擊,防止厭氧池(chí)內部酸化反應的存在,提(tí)高厭氧(yǎng)消化效率。隨著回流比例的調整,可以大大提高厭氧消化罐(guàn)的耐衝擊能力。

2 設計和施工

  由於廠區內可利用的空地很(hěn)小,進(jìn)行總圖設計時(shí),結合工藝流程,將預(yù)處理各池以及沉澱池和配水(shuǐ)池建成重疊型(xíng),節約了建設用地。 

  ①由於廢水處理設施(shī)正好位於原有的池塘上,其地基承載力和土質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝(níng)土結構,由於(yú)其自重(chóng)大,地基處理費用就(jiù)相當高。厭氧罐和貯(zhù)氣櫃設計采用德國引(yǐn)進的Lipp罐體,由(yóu)於罐體自重輕,基(jī)礎比較容易處理,費用隨之降低(dī)。厭氧消化罐(guàn)高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由於對厭氧消化罐(guàn)的(de)徑(jìng)、高比進行了調整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對三相分離器進行了重新設計(jì),采用三(sān)層鋼結構漏鬥式導流板(bǎn)做三相分離器(見圖2)。從使用結(jié)果看,三相分離效果(guǒ)相當好,厭氧汙泥流失量很小,汙泥截留效果明顯。

 

  ②沼氣貯氣櫃采用幹式貯氣櫃,由於其自重很小,地基無需進(jìn)行特別處理。而濕式貯(zhù)氣櫃其自重較大,需較大的地基處理費用。采用Lipp技術卷製的幹式貯氣(qì)櫃,櫃體為鍍(dù)鋅鋼板一次卷製成(chéng)形的筒體,在櫃內安裝了貯氣袋和高位控製架,櫃外安裝有氣體(tǐ)量的顯示裝置,並同時(shí)安裝了氣袋保護(hù)裝(zhuāng)置——氣體超壓保護器。貯氣袋采用從德國進口的專用沼氣貯氣(qì)袋,其(qí)使用壽命(mìng)較長,並且不需每年進行維護,一年可節約一筆不小的維護費。 

  ③厭氧消(xiāo)化罐采用Lipp技術進行卷製(zhì)。筒體材料采用不鏽鋼複合高強度板卷製,在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不(bú)鏽鋼螺栓與筒體(tǐ)之(zhī)間的定位,不采用焊接方式。筒體製作完成後,進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結構,罐頂可在罐內金屬結構(gòu)完成後再進行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來了極大的便利。厭(yàn)氧罐內設有布水器(qì),布水器采用枝狀布(bù)水,隔3m2設有一個布(bù)水頭,布水較為均勻。三相分離器的安裝是罐內(nèi)金屬結構安裝的(de)重(chóng)點,由三個圓錐(zhuī)形正反鬥組成,施工要求高、難度大。在施工中充分利用罐頂後施工的特點,三個圓錐(zhuī)鬥在外進行拚接,然後(hòu)到罐內進行安裝,降低了(le)施(shī)工難度和勞動強度,工程質量也較(jiào)容易控製(zhì),加快了工程進度。安裝完成三相分離器和溢流槽後,進行罐頂的安裝施工工作。罐體保溫材料采用阻(zǔ)燃(rán)型的(de)聚苯乙烯泡沫板,外殼采用彩色瓦楞(léng)鋼板,瓦楞鋼板采用特製的定位卡(kǎ)頭扁鋼定位,安裝效果良(liáng)好(hǎo)。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間的(de)澆築采用膨脹(zhàng)混凝土(見圖3)。

 

3 調試運行

  調(diào)試運行工作從1996年11月開始,對水解酸化、厭氧消化進行(háng)培菌調試。 

  ①水解酸化:菌種采取自然富集培養,處理(lǐ)水量與厭氧消(xiāo)化(huà)進水量相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個半月後達到滿負荷運轉,處理(lǐ)能力為80m3/d。經酸化處理後,出水COD平(píng)均從 24 000 mg/L降為(wéi)16 500 mg/L左右,COD去除率(lǜ)達30%,pH值為(wéi)5.5。 

  ②厭氧消化:厭氧菌采用廠區的陰溝汙泥和杭州四堡汙水處理(lǐ)廠的厭氧汙泥接種,共接種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入(rù)厭氧罐後,加入少量生產廢(fèi)水作為培養基,先進行升溫和(hé)馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至達到設(shè)計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負(fù)荷從(cóng)0.36kgCOD/(m3·d)逐步增(zēng)加,1個半月後,進水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度(dù)為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產沼氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。

4 正常運行

  廢水處理工程運行初期,由於水量(liàng)變化較大(約為60~150m3不等),廢水濃度波動也很大,最低時CODCr濃度在8 000 mg/L左右,而最高時CODCr濃度可達到3×104 mg/L,這給正常運行帶來了困難。同時也發現(xiàn),當廢水量較大時其濃度相應較低,而水量(liàng)少時其濃度就很高,在工程實際運行管理中,根據這個特點,當水量較大時采用延長進料時間同時減少厭氧消化罐的回流比例,以減少由於水量的增加而對厭氧消化所產生的衝擊(jī)。當(dāng)水量減(jiǎn)少而濃度較高時,加大厭氧消化罐的回流比例和回流時間(jiān),加大回流(liú)比可以很好地減少高(gāo)濃度廢水對厭(yàn)氧消化的局部衝擊。經過(guò)一段時間的探索,總結出高濃度廢水與厭氧回(huí)流水相混合(hé)後的(de)COD濃度在1.5×104 mg/L以下時,就可以減少(shǎo)對厭氧消化(huà)的衝(chōng)擊,而將混合(hé)廢水的COD濃度控製在1×104 mg/L以下時,基(jī)本上不會對厭氧產生衝擊(jī),出水各項指標均很正常。 

  處理工程經過近2年的運行,效果穩定,沒有出現大的(de)反複,各單元(yuán)的(de)處理效果(平均(jun1)值)與沼氣產氣量見表2。
 
表2 各(gè)單元的處理效(xiào)果
 

項目

高濃度廢水

格柵沉砂池

酸化水解池

厭氧消化罐

沉澱池

混合池

處理水量(m3/d)

80

80

80

80

80

330

滯留時間(h)

 

1

12

84

6

6

pH值

5.0

5.0

5.5

7.2

7.2

6.5

SS(mg/L)

12000

11000

7200

430

350

501

去(qù)除率(%)

 

8.3

34.5

94

18.6

 

CODCr(mg/L)

24000

23000

16500

690

650

460

去除(chú)率(%)

 

4.4

28.3

95.8

4.4

 

BOD5(mg/L)

10800

10500

8500

260

260

200

去除率(lǜ)(%)

 

2.8

19

97.5

 

 

溫度(℃)

50

30

28

38

常溫

常溫

沼氣(m3/d)

 

 

 

510

 

 

5 結論與經驗

  ①通過近2年的運(yùn)行,處理效果(guǒ)達到和超過設(shè)計指標,處理設備和裝置運行正常,說明用水解(jiě)酸化—厭氧發酵的工藝處理(lǐ)豆製品廢水是切實可行的。同時,采用德國Lipp技術與設備,大大(dà)縮(suō)短了工程的施工周(zhōu)期,受天氣影響的程度也遠比鋼筋混凝(níng)土結構的工程要(yào)小,無論在南方或北方,Lipp技術都(dōu)比較適合發展。 

  ②由於采用Lipp技術卷製的罐體其自重很小,罐體(tǐ)結構受力得到(dào)大大改善,對地基的處理費用大大降(jiàng)低,特別是在軟土地基的地區,工程造價更是顯著下降。同時,可以減少大量的日常維護和檢修(xiū)費用,工程使用壽命(mìng)也大大延長。 

  ③增加厭氧消化(huà)罐(guàn)的(de)回流(liú)量可以(yǐ)大大減少對厭(yàn)氧的(de)衝擊,不必為調節pH而多支出藥品的(de)費用,可以使運行處於低成本狀(zhuàng)態,增加了沼氣出售的收入(該工程(chéng)產沼氣為510m3/d,若按1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。
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