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133452626951 某紡織(zhī)廠簡介
某紡織廠是一家香港獨資的大型企業,1991年從香港遷移過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色(sè)、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其(qí)主要成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外(wài)還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質如表1。
表1 廢水水質表.農村小型汙水處理(lǐ)設備
項目 |
pH |
色度(dù)(倍) |
CODcr(mg/L) |
水溫(℃) |
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處(chù)理工藝流程(chéng)見圖(tú)1。
該流(liú)程設計處理能力1000m3/d,剛投產時水量300m3/d,後逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸(jiàn)漸(jiàn)惡化,色度和CODCr都嚴重超標,出水色度在300(倍)左右,CODCr在(zài)700mg/L左右。其(qí)主要原因如下:
①設計時對原水水質估計不足,當初設計原(yuán)水(shuǐ)的CODCr為700~1 300mg/L,而現在(zài)原(yuán)水CODCr為(wéi)1000~2000mg/L。
②生物濾(lǜ)池有2個,大小一樣(yàng),圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內(nèi)裝填大小10cm(長寬)左(zuǒ)右的石頭塊,池底有通風(fēng)孔層,自然充氧(yǎng),汙水靠水力(lì)作用自然旋轉 噴灑布水。由於充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧(yǎng)汙泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧生(shēng)物濾池的處理效果大大降(jiàng)低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
③缺乏有技術的管理人(rén)員,操作工人素質差。
2 工藝改造
2.1 前期改造
捷德紡織廠采取邊(biān)改造邊生產的方(fāng)式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解(jiě)率隻有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利(lì)用現有的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧(yǎng)化池。 但厭氧水(shuǐ)解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量(liàng)負荷會帶給後續處理構築物(wù),為減少生化改造(zào)期間的(de)汙染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(即化學混凝沉澱),以降低負荷。
前期改造的工藝流程見圖2。
由於該項改造工程具有很強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定(dìng)物化處理流程時,先做了大(dà)量的(de)化(huà)學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、淨水(shuǐ)劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標,通過小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的(de)最佳(jiā)藥劑為硫酸亞鐵,其最(zuì)佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在(zài)9.5~11之間。
物化處理流程各項參數:設計流(liú)量Q為1000m3/d;提升泵兩(liǎng)台,每台Q′為80m3/h;靜態混合(hé)器2個,每個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時(shí)間(jiān)20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜(xié)管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為(wéi)200mm鍍鋅管。
經物化處理的色(sè)度平均去除率達(dá)到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫(liú)酸亞鐵後,產泥量大增,現有的(de)貯泥池僅能容(róng)納氣浮池刮渣排泥,造成斜管沉(chén)澱池的積泥不能及時排出。根(gēn)據這一實際情況,廠方又增購了一台板框壓濾機。
物(wù)化處理後的出水穩定,在控製最佳投藥量和(hé)pH的條件下,出水水質COD在(zài)600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排放運行。
2.2 後期改造
後期改造的工藝流程見圖3。
改造的主要構築物及設備:
① 調節池(chí)。設計原水調節池有效停留時間為(wéi)8 h,整(zhěng)個調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格(gé)。在原水進調節池前(qián)有一小(xiǎo)渠(qú)道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初(chū)沉時間,對池(chí)底汙泥,紡織廠每年(nián)趁(chèn)春節放假之際清掏外運。
② 厭氧水解(jiě)池。呈長方(fāng)形,尺(chǐ)寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效(xiào)停留時間10h。分為兩組 ,每(měi)組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間(jiān)歇式的,對厭氧池則起攪拌、衝刷作用。厭氧池內的汙水分汙泥層、附(fù)著層、清水區。攪拌是為了防止(zhǐ)死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集(jí)水(shuǐ)槽(cáo)配水。
③ 接觸氧化池(chí)。在(zài)原生(shēng)物濾池的位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三廊(láng)道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料接觸時間(jiān)20h,底部裝有微孔曝氣頭(tóu),氣水(shuǐ)比(bǐ)為15∶1, 經測試池(chí)內溶解氧濃度為(wéi)3.8mg/L。
④ 沉(chén)澱(diàn)池。為豎流式(shì)、方形(xíng),尺寸為6 m×5 m×5 m,從(cóng)池頂中心進水,出水經鋸齒形(xíng)集 水槽。豎流式沉澱池主要是沉澱接觸氧化池(chí)脫落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部回流至(zhì)厭氧水解池,補(bǔ)充營養,原(yuán)設計進入貯泥池的排泥管保(bǎo)留。
⑤ 混凝氣浮池(chí)。進一步去除在(zài)沉澱池中不(bú)能下沉去(qù)除的細小(xiǎo)顆粒,投加淨水劑,淨水(shuǐ)劑是一種(zhǒng)淡黃色液體,是廣東(dōng)南(nán)海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸製成,其主要成分是(shì)鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥後(hòu)經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排入貯泥(ní)池經板框壓濾機壓濾成泥(ní)餅外運,出水經計量直(zhí)接排海。
汙泥處理部分不變。
3 運行效果及分析(xī)
在接觸(chù)氧化池掛膜成熟(shú)以(yǐ)後,物化處理設備停止使用(yòng)。深圳市環保局在(zài)排放口晝夜監測的結果見表2。
表2 監測數據
日(rì)期 |
取樣點 |
分(fèn)析項目 |
||||
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫化物 |
||
9月9日 |
總排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
9月12日 |
總排(pái)口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
9月13日 |
總排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
9月(yuè)19日 |
總排口 |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經過兩年(nián)來的(de)連續運行,監測數據表明屬達標運行,說明該項治理工程是成功的。從中還得出如下經(jīng)驗和結論:
① 生物濾池不(bú)適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理(lǐ)。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物(wù)的降解率隻有15%~40%,且滋生(shēng)蚊蠅。當負(fù)荷高時,生物濾(lǜ)池呈厭氧狀態,造成汙泥阻塞孔隙,影響通風。濾料一旦阻塞(sāi),清理困(kùn)難。
② 在生化處理(lǐ)中,水解池起著很重要的作用,它對色(sè)度的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中的濾(lǜ)料和(hé)厭氧池的(de)出水,在實驗室(shì)進行耗氧試驗。結(jié)果表明,隻要停留時間過長(24h),對(duì)COD的去(qù)除率就可(kě)以達到90%以上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為後續生化處理(lǐ)創造(zào)了極有利的條件。
③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化(huà)前要進行中和。硫酸亞鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采(cǎi)用(yòng)投硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色(sè)度,並且能使COD降到900mg/L以下。
④ 在接(jiē)觸氧化池掛膜後(hòu),由填料(liào)上微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉澱的汙泥全部回流到厭氧水(shuǐ)解池(chí)。混凝氣浮池(chí)最終(zhōng)產泥(ní)量隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了汙泥(ní)處理係統的負荷(汙泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
⑤ 接觸氧化池分三個(gè)廊道,在以後運行時(shí)發現:若第一個廊道(dào)停止曝氣使之成為厭氧段時,其(qí)出水(shuǐ)CODCr隻是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達標運行,經測定其內(nèi)部溶解(jiě)氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方麵節省了(le)能耗,另一方麵為今後擴大(dà)處理量創造了一個極有利的條件(jiàn)。
4 工程投(tóu)資和運行成本
配套建設時汙(wū)水處理投資(zī)90萬元,改造工程投資120萬元,工程總投資210萬元,對(duì)1000m3/d水量,工(gōng)程投資成本為0.21萬元/m3。
運行成本(以1999年(nián)為例)見表3。
表3 運(yùn)行成(chéng)本
序號 |
成本項目(mù) |
處理水量(m3) |
總費(fèi)用(yòng)(元) |
單位成本(元/m2) |
備注 |
1 |
工資 |
|
66000 |
|
本表沒有考慮折舊。廠(chǎng)方自己(jǐ)烯油發電。操作人員共5人(rén),三班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。 |
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
3 |
社會保障(zhàng) |
|
600 |
|
|
4 |
其他費用 |
|
3000 |
|
|
5 |
業務費 |
|
283000 |
|
|
其中(zhōng):電費 |
|
135000 |
|
||
藥劑費 |
|
98000 |
|
||
維修費 |
|
12000 |
|
||
泥餅外運(yùn)費 |
|
28000 |
|
||
調節池清淤 |
|
10000 |
|
||
合計 |
348956 |
355600 |
|
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