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紡(fǎng)織靛藍廢水的(de)治理
時間(jiān):2017-05-05瀏覽量:460
位於深圳市大鵬灣的中冠、鴻華、捷德、中寶、金隆等5家印染廠曾是深圳(zhèn)市環保局的(de)“老大難”問題,它們都是地方政府引(yǐn)進(jìn)的外資項目,建廠時均配套建設了汙水治理設施,但由於工藝(yì)落後、設(shè)施(shī)老化、管理不善,加上擴大生產使汙水超標排放,嚴重汙染了大鵬灣海域(yù) 。深圳(zhèn)市環(huán)保局把(bǎ)某紡織廠作為先期推薦治理的對象(xiàng),治理工程(chéng)從1996年開始至1997年底 結束,曆時一年多,從(cóng)1998年連(lián)續運行以來(lái),出水水質穩定且達標,被深圳市環保局推薦為樣板工程。

  1 紡織(zhī)廠簡介

  某紡織廠是一家香港獨資的大型企業,1991年從香港遷移過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色(sè)、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其(qí)主要成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外(wài)還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質如表1。

表1 廢水水質表.農村小型汙水處理(lǐ)設備

 

項目

pH

色度(dù)(倍)

CODcr(mg/L)

水溫(℃)

濃度

10.0-13.0

400-1200

750-1800

18-35

  改造前的處(chù)理工藝流程(chéng)見圖(tú)1。

  該流(liú)程設計處理能力1000m3/d,剛投產時水量300m3/d,後逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸(jiàn)漸(jiàn)惡化,色度和CODCr都嚴重超標,出水色度在300(倍)左右,CODCr在(zài)700mg/L左右。其(qí)主要原因如下:
  ①設計時對原水水質估計不足,當初設計原(yuán)水(shuǐ)的CODCr為700~1 300mg/L,而現在(zài)原(yuán)水CODCr為(wéi)1000~2000mg/L。
  ②生物濾(lǜ)池有2個,大小一樣(yàng),圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內(nèi)裝填大小10cm(長寬)左(zuǒ)右的石頭塊,池底有通風(fēng)孔層,自然充氧(yǎng),汙水靠水力(lì)作用自然旋轉 噴灑布水。由於充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧(yǎng)汙泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧生(shēng)物濾池的處理效果大大降(jiàng)低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
  ③缺乏有技術的管理人(rén)員,操作工人素質差。

  2 工藝改造

  2.1 前期改造
  
捷德紡織廠采取邊(biān)改造邊生產的方(fāng)式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解(jiě)率隻有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利(lì)用現有的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧(yǎng)化池。 但厭氧水(shuǐ)解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量(liàng)負荷會帶給後續處理構築物(wù),為減少生化改造(zào)期間的(de)汙染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(即化學混凝沉澱),以降低負荷。
  前期改造的工藝流程見圖2。

  

  由於該項改造工程具有很強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定(dìng)物化處理流程時,先做了大(dà)量的(de)化(huà)學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、淨水(shuǐ)劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標,通過小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的(de)最佳(jiā)藥劑為硫酸亞鐵,其最(zuì)佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在(zài)9.5~11之間。
  物化處理流程各項參數:設計流(liú)量Q為1000m3/d;提升泵兩(liǎng)台,每台Q′為80m3/h;靜態混合(hé)器2個,每個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時(shí)間(jiān)20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜(xié)管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為(wéi)200mm鍍鋅管。
  經物化處理的色(sè)度平均去除率達(dá)到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫(liú)酸亞鐵後,產泥量大增,現有的(de)貯泥池僅能容(róng)納氣浮池刮渣排泥,造成斜管沉(chén)澱池的積泥不能及時排出。根(gēn)據這一實際情況,廠方又增購了一台板框壓濾機。
  物(wù)化處理後的出水穩定,在控製最佳投藥量和(hé)pH的條件下,出水水質COD在(zài)600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排放運行。
  2.2 後期改造
  
後期改造的工藝流程見圖3。

  

  改造的主要構築物及設備:
  ① 調節池(chí)。設計原水調節池有效停留時間為(wéi)8 h,整(zhěng)個調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格(gé)。在原水進調節池前(qián)有一小(xiǎo)渠(qú)道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初(chū)沉時間,對池(chí)底汙泥,紡織廠每年(nián)趁(chèn)春節放假之際清掏外運。
  ② 厭氧水解(jiě)池。呈長方(fāng)形,尺(chǐ)寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效(xiào)停留時間10h。分為兩組 ,每(měi)組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間(jiān)歇式的,對厭氧池則起攪拌、衝刷作用。厭氧池內的汙水分汙泥層、附(fù)著層、清水區。攪拌是為了防止(zhǐ)死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集(jí)水(shuǐ)槽(cáo)配水。
  ③ 接觸氧化池(chí)。在(zài)原生(shēng)物濾池的位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三廊(láng)道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料接觸時間(jiān)20h,底部裝有微孔曝氣頭(tóu),氣水(shuǐ)比(bǐ)為15∶1, 經測試池(chí)內溶解氧濃度為(wéi)3.8mg/L。
  ④ 沉(chén)澱(diàn)池。為豎流式(shì)、方形(xíng),尺寸為6 m×5 m×5 m,從(cóng)池頂中心進水,出水經鋸齒形(xíng)集 水槽。豎流式沉澱池主要是沉澱接觸氧化池(chí)脫落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部回流至(zhì)厭氧水解池,補(bǔ)充營養,原(yuán)設計進入貯泥池的排泥管保(bǎo)留。
  ⑤ 混凝氣浮池(chí)。進一步去除在(zài)沉澱池中不(bú)能下沉去(qù)除的細小(xiǎo)顆粒,投加淨水劑,淨水(shuǐ)劑是一種(zhǒng)淡黃色液體,是廣東(dōng)南(nán)海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸製成,其主要成分是(shì)鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥後(hòu)經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排入貯泥(ní)池經板框壓濾機壓濾成泥(ní)餅外運,出水經計量直(zhí)接排海。
  汙泥處理部分不變。

  3 運行效果及分析(xī)

  在接觸(chù)氧化池掛膜成熟(shú)以(yǐ)後,物化處理設備停止使用(yòng)。深圳市環保局在(zài)排放口晝夜監測的結果見表2。

表2 監測數據

 

日(rì)期

取樣點

分(fèn)析項目

PH

CODcr
(mg/L)

SS
(mg/L)

色度
(倍)

硫化物
(mg/L)

9月9日

總排口

7.14

105

18.3

64

0.03

9月12日

總排(pái)口

6.26

147

12

32

0.02

9月13日

總排口

6.78

41.3

5.3

32

0.01

9月(yuè)19日

總排口

7.52

87.7

9.5

32

0.01

9月20日

總排口

7.03

93.3

23.0

32

0.01

  經過兩年(nián)來的(de)連續運行,監測數據表明屬達標運行,說明該項治理工程是成功的。從中還得出如下經(jīng)驗和結論:
  ① 生物濾池不(bú)適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理(lǐ)。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物(wù)的降解率隻有15%~40%,且滋生(shēng)蚊蠅。當負(fù)荷高時,生物濾(lǜ)池呈厭氧狀態,造成汙泥阻塞孔隙,影響通風。濾料一旦阻塞(sāi),清理困(kùn)難。
  ② 在生化處理(lǐ)中,水解池起著很重要的作用,它對色(sè)度的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中的濾(lǜ)料和(hé)厭氧池的(de)出水,在實驗室(shì)進行耗氧試驗。結(jié)果表明,隻要停留時間過長(24h),對(duì)COD的去(qù)除率就可(kě)以達到90%以上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為後續生化處理(lǐ)創造(zào)了極有利的條件。
  ③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化(huà)前要進行中和。硫酸亞鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采(cǎi)用(yòng)投硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色(sè)度,並且能使COD降到900mg/L以下。
  ④ 在接(jiē)觸氧化池掛膜後(hòu),由填料(liào)上微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉澱的汙泥全部回流到厭氧水(shuǐ)解池(chí)。混凝氣浮池(chí)最終(zhōng)產泥(ní)量隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了汙泥(ní)處理係統的負荷(汙泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
  ⑤ 接觸氧化池分三個(gè)廊道,在以後運行時(shí)發現:若第一個廊道(dào)停止曝氣使之成為厭氧段時,其(qí)出水(shuǐ)CODCr隻是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達標運行,經測定其內(nèi)部溶解(jiě)氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方麵節省了(le)能耗,另一方麵為今後擴大(dà)處理量創造了一個極有利的條件(jiàn)。

  4 工程投(tóu)資和運行成本

  配套建設時汙(wū)水處理投資(zī)90萬元,改造工程投資120萬元,工程總投資210萬元,對(duì)1000m3/d水量,工(gōng)程投資成本為0.21萬元/m3
  運行成本(以1999年(nián)為例)見表3。

表3 運(yùn)行成(chéng)本

 

序號

成本項目(mù)

處理水量(m3)

總費(fèi)用(yòng)(元)

單位成本(元/m2)

備注

1

工資

 

66000

 

本表沒有考慮折舊。廠(chǎng)方自己(jǐ)烯油發電。操作人員共5人(rén),三班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。

2

職工福利

 

3000

 

3

社會保障(zhàng)

 

600

 

4

其他費用

 

3000

 

5

業務費

 

283000

 

其中(zhōng):電費

 

135000

 

藥劑費

 

98000

 

維修費

 

12000

 

泥餅外運(yùn)費

 

28000

 

調節池清淤

 

10000

 

合計

348956

355600

 

 

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