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1 廢水來源(yuán)及水(shuǐ)質
電鍍鋅機組生產(chǎn)工(gōng)藝中,為提高(gāo)產品質量,對生(shēng)產(chǎn)工藝進行了改進,導致大量的Zn2+隨廢水排出,從而使酸堿廢水處理(lǐ)係統中排放水(shuǐ)Zn2+超標排放標準為≤4 mg/L,平(píng)均為14.26~9.71mg/L,造成月繳排汙費20~30萬元;另一方麵造成(chéng)了資源浪費。引起排水鋅含量超標的廢水主要來自機組中的溶(róng)鋅坑和(hé)廢(fèi)水坑,水質變化無規律,其成份詳見表1。
表1 冷軋含鋅廢水水質
內容(róng) |
數值 |
含鋅(xīn)濃度/(mg·L-1) |
≤800 |
pH |
1~5 |
SO42-/(mg·L-1) |
≤23000 |
TFe/(mg·L-1) |
≤50 |
遊離酸/(mg·L-1) |
≤450 |
因此有必要在加強工(gōng)藝控(kòng)製管理的同時(shí),對冷軋含鋅廢水(shuǐ)進行治理,同時設法對鋅進行回收利(lì)用。
2 中(zhōng)和—薄膜過濾工藝(yì)的確定
某冷軋廠電鍍含鋅廢水處理,受總(zǒng)圖布置的局限,最大可利用麵積為600m2,由於(yú)處理水量較(jiào)大,若(ruò)采用中和—沉(chén)澱法,占地麵積需800 m2以上。經比(bǐ)較並(bìng)考慮到寶鋼實際生產過(guò)程中現代化技術水平(píng)、現場(chǎng)總圖布置及技術(shù)經濟指標選擇采用了中和(hé)—過濾法,使占地麵積降至400 m2。雖然中和—過濾法的單元技術是成熟的,但作為大型工業的整體廢水處理係統,尚不多見。設計方案中采用先進的(de)膜分(fèn)離技術即薄膜液體過濾器,國內尚無應用於處理電鍍含鋅廢水的先例。為慎重起見,先進行了必要的(de)模擬試驗,探索運行條(tiáo)件,如濾前廢水的pH、濾脫精度、濾速(sù),以確定合適(shì)的設計參數。
2.1 設計參數
廢水處理量:120~150 m3/h
廢水(shuǐ)水質:詳見表(biǎo)1
中和反應pH控製值:8.5~9.0
石灰乳製備能力:20 m3/h
石灰(huī)乳濃度:8%~10% Ca(OH)2
壓縮空氣用量:35 m3/min,壓力為0.2 MPa
薄膜過濾器過濾(lǜ)膜孔:0.5 μ
薄膜過濾器過濾壓力:0.1~0.2 MPa
過濾清液Zn2+濃度(或含量):Zn2+≤4 mg/L
2.2 工(gōng)藝流程
由冷軋(zhá)電鍍鋅機組排出的高鋅濃度廢水進入中和(hé)反應池,以工業消石灰為中和劑中和,廢水pH由(yóu)1~2提高到 8.5~9,然後(hòu)經薄膜液體(tǐ)過濾(lǜ)器(qì)作固液分(fèn)離,過濾後濾液達標(biāo)排放,汙泥送現有酸堿廢水(shuǐ)處理汙泥係統。工藝流程見圖1。
整個農村小型汙水處理設備(bèi)處理工藝采用PLC控製,設備和(hé)閥門均設現場控製操作(zuò)箱,同時在操作室內設中央控製和人機操作(zuò)界麵工作站。係統工作狀態根(gēn)據設置(zhì)的CRT畫麵進行動態顯示,並可實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障統計、運行狀態顯示以及曆史記錄查閱。
由圖1可知,電鍍含鋅廢水處理裝置(zhì)由四個(gè)單元組成:
① 中和(hé)反應及固液分(fèn)離(lí)單元。這是整個電鍍廢水處(chù)理工藝的核心部分,充分反應有效(xiào)控製pH值以使ZN2+形成Zn(OH)2沉澱析出,是確保廢水合格排放的前提,而高效率的(de)固液分離是保證合格排放的關鍵。本單元由3座中和反(fǎn)應池、3台薄膜(mó)液體過濾器以及空氣攪拌裝置和控(kòng)製儀(yí)表等組成。
②石(shí)灰乳製(zhì)備及供(gòng)給單元。該(gāi)部分由石灰料倉、石灰乳製備及供應投加係統組成,包括倉(cāng)體、螺旋給料機、混(hún)合器、溶解槽、攪拌機組及石灰乳輸送泵等設施。製備好的石(shí)灰乳濃度為8%~10%,由輸送泵送(sòng)中和反應池。
③ 汙泥處理單(dān)元。由汙泥收集池、泥漿泵等組成。汙泥經濃縮後送壓濾機壓濾。
④ 鹽酸活化清洗單元。由鹽酸池和輸(shū)送循環泵等組成。該部分是為了清洗(xǐ)濾膜(mó)上殘存(cún)的CaSO4和Zn(OH)2以免堵塞(sāi)膜孔影響過濾流量。
3 主要技術經濟指標(biāo)和處理(lǐ)效(xiào)果
3.1 主要技術經濟指標
廢水處(chù)理量:2880 m3/d
工業消(xiāo)石(shí)灰:7.47t/d
壓縮空氣耗(hào)量:35m3/min
用電量:1800 kWh/d
過濾水回用:200m3/d
3.2 處理效果
實際處理水量與排水水質(zhì)狀況(kuàng)見表2;經環保部門隨(suí)機抽樣,均未發(fā)現Zn2+超標。
表2 處理水量與水質
內容 |
運行平均值 |
環抱標準值 |
處理水量/(m3·h-1) |
100~120 |
|
Zn2+/(mg·L-1) |
2.13 |
≤4 |
pH |
8.5~9 |
6~9 |
SS/(mg·L-1) |
<1 |
<150 |
3.3 效益分析
該工程投資約1300萬元,投(tóu)產後,避免了環保部(bù)門的巨額(é)罰(fá)款和(hé)每月繳納排汙費20~30萬元。目前,由於過濾後(hòu)清液水質較好,部分已(yǐ)代(dài)替原設計中製備石(shí)灰(huī)乳所用的工業水和作為雜用水,每天可節約工業水200 m3左右。根據出水水質情況,處理後水質基本上可達到(dào)或接近寶鋼工業水水質標準。若對這部分水予以利用,估計一年可節約工業水約1.0 Mm3,按工業水價格1.2元/m3計,折合人民(mín)幣120萬元。
4 薄膜液(yè)體過濾應用中存在的(de)問題
4.1 薄膜液體過濾的特點
薄膜液體過濾器是將(jiāng)膨體聚(jù)四氟乙烯(xī)專利技術與全自動控製(zhì)係統(tǒng)完美地結合在一起的固液分離設備。其過濾方式獨特,它是利用薄膜(mó)來進行表麵過濾,使液體中的懸浮固體被全(quán)部阻擋在薄膜的表麵(miàn),因而過濾效果好。該(gāi)濾膜具有(yǒu)表麵摩擦係數低(dī)、單位膜麵積成孔率高等特性,能始終保持較低過濾阻力和較高膜通量。另外,膜材料具有較好的化學穩定性並能結合設備裝置自動反清洗的(de)特點(diǎn),做到(dào)連續過濾,使得設備(bèi)體積小(xiǎo),占地麵(miàn)積省。
4.2 應用中存在問題
某冷軋廠(chǎng)電鍍(dù)鋅廢水處理采用薄膜過濾技術,據了解國內外尚(shàng)屬首例,因而沒有(yǒu)應用(yòng)實績和經驗,在應(yīng)用中尚存(cún)在(zài)一(yī)些問題,主要歸納如下:
4.2.1 當廢水(shuǐ)中pH較高(pH>5)時,投加中(zhōng)和劑Ca(OH)2的量(liàng)就減少,使廢(fèi)水中的含固量較低,減少了良(liáng)好的架(jià)橋物質,從而影響(xiǎng)過濾效果和(hé)過濾器正常(cháng)的反衝。後采取投加少量硫酸進行預處(chù)理和在石灰乳中添加少量輕質碳酸鈣(gài)的辦法,使過濾趨於穩定。
4.2.2 原設計配製石灰乳是利用寶鋼工業新水,而工業水中的菌(jun1)藻,尤其是細(xì)菌的分(fèn)泌物(wù)(粘狀體)隨石(shí)灰乳(rǔ)進入廢(fèi)水中,對薄膜(mó)過濾產生嚴(yán)重影響。由於一般化學方(fāng)法無法把粘(zhān)狀體物質清洗幹淨,聚附在膜表麵,從而影響了過濾效果,當廢水中含固量較少時情況尤為(wéi)突出(細菌及其分泌物直接附著在濾膜表麵)。後采取向廢水中投加(jiā) NaClO(投加濃度為15~20 mg/L)和用濾後清液代替工業水配製石灰乳的措(cuò)施,使過濾器基(jī)本恢複(fù)正常運(yùn)行。
4.2.3 薄膜液體(tǐ)過濾器每(měi)使用一(yī)段時間後,要用(yòng)鹽酸進行(háng)活化。但濾膜的使用周期(qī)畢竟有一(yī)定限(xiàn)度,到時要(yào)予以更換,究竟(jìng)一次使用能(néng)維持(chí)多長時間尚無這方麵的經驗,需待實踐(jiàn)證實。
5 結論
5.1 采用中和—薄膜過濾工藝處(chù)理電鍍含鋅廢水是成(chéng)功的。選用濾膜孔徑為0.5μ,控製(zhì)pH=8.5~9,可確保Zn2+充分去除,水中剩餘濃度達(dá)到國家排放標準。
5.2 在選擇和確定處理工藝時,必須詳細(xì)了解廢水(shuǐ)的來源及廢水中水(shuǐ)質的(de)變化,如pH值(zhí)、有機物、菌藻及油等影響過濾的因素,以便(biàn)采取相應的措施如(rú)設調節池(chí)等 使(shǐ)過(guò)濾器發揮其特性。
5.3 薄膜液體過濾的高去除率,使清液可(kě)得到再利(lì)用,以節約水資源,實現零排放。
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